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完美,中国重汽桥箱公司驱动桥部“两小”助力双提升

   

  近日,����APP中国重汽桥箱公司驱动桥部小改小革,深切推动“立异进级办法落实年”勾当,助力质量、效益双晋升。

  手动变气动实现压装质量零缺点

  原分装分部压装曼桥ABS传感器支架总成压装工序中,曼桥ABS传感器支架为手动压装,在压装的进程中易呈现压不到底或ABS线压坏的现象,形成质量隐患,劳动强度年夜且效力较低,没法知足出产需求。

  驱动桥改良小组操纵闲置的气缸、小铁板、螺旋管等材料,经由过程拆卸、焊接、频频拆卸尝试,研制成功了ABS传感器小总成气动装入工装,并操纵定位道理,制做成叉式定位工装,使支架突出卡入此中,支架定位正确,无挪动距离,实现了操作、定位、压装一次完成,确保压装时质量零缺点,效力提高了30%以上。

  吊具一改效力晋升50%

  为了顺应年夜月排产的需求,驱动桥部对轮边线上料处的吊具进行改良,将原单钩改制成双钩,效力效力晋升50%。

  原分装分部轮边线上料口只用一个单钩,在包管装备运转一般的环境下,没法知足上量要求。轮边班组班组长郑继凯操纵歇息时候,操纵废旧钢条在本来的吊钩钩顶处加长、固化、增添支持,焊接成“等量”双钩,将一吊钩固定,另外一吊钩可180°勾当,如斯一来,操作者一次能吊起2件轮边,年夜年夜提高了出产节奏。

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